如今利用係統軟件,對離心式通風(fēng)機(jī)葉輪的氣動優化進行設計,優化了原葉片的弧線,提高了葉輪的絕(jué)熱效率,進行了三種不同的優(yōu)化方法(fǎ),並用單變量(liàng)法比較了解了不同優化方法的優(yōu)化效果,因此在進行優(yōu)化之後,使其絕熱效率有不同程度的(de)提高,有(yǒu)效地削(xuē)弱了流動分離(lí),降低了流動損失,如何對離心式通風機葉輪進行優化(huà)設計?
通過科學合理的設計,使其不同程度地改善了流動(dòng)條件,因(yīn)此其實踐結果表明(míng),數值氣動優化方法對改善葉片氣動性能是有效(xiào)的,不同優化方法的優化(huà)結果不同,表明(míng)參數化方法和最優操(cāo)作點的選擇(zé)中,對(duì)其優化結果有重要影響(xiǎng),並且使離心式通風機的優化設(shè)計中,首先,用理論方法對離心(xīn)式通風(fēng)機進行參數化設計,然後,利用專業軟件(jiàn)進行幾何建模(mó),最後(hòu),利用計算流體力學軟件,對離(lí)心式通風機內部流場進(jìn)行了解。
為了提高風機的效率,並且在優化後,離心式通風機內部(bù)流場明顯改善,使設備的使用效(xiào)率提高,並了解到不同葉型風機的工程實用價值,在確定最佳運動和結構參數的(de)基礎上,給(gěi)出了適應離心式通風機位置參數變(biàn)化的(de)具(jù)體方案,驗證(zhèng)測(cè)試結果表明,該方(fāng)案(àn)滿足清(qīng)洗性能要求。
由於,對離心式通風機進行了解,對原蝸殼外周設計進行了修正,新蝸殼型線應用於原風機後,以再次進行數值模擬(nǐ)實驗,其結果表(biǎo)明其(qí)性能(néng)有所(suǒ)提高,通過對(duì)改造前後蝸殼內氣流的對比(bǐ),並且了解了影響(xiǎng)離心式通風機性能的內部因素。